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鞍钢酸洗机组

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黄铜酸洗流程是什么

2019-05-29 17:31:53

黄铜酸洗流程是什么?黄铜酸洗?黄铜酸洗流程有哪些?黄铜酸洗流程怎样表明?首要,咱们先来了解一下什么黄铜酸洗吧,铜材通知你,黄铜酸洗硝酸或其混合酸中酸洗,如技术条件不注意便会使黄铜表面脱锌或脱铜,失掉原有份额,给氧化膜生成带来困难,有时乃至无法生成氧化膜,如选用铬酸洗则表面会发生钝化膜,用其他酸洗还或许发生置换层。好了,接下来我么接着来说下“黄铜酸洗流程是什么”。酸洗黄铜  黄铜为什么要酸洗?  黄铜件铜锌合金。酸洗液由多种酸组成,黄铜件酸洗过程中与各种酸液反响、耗费速度纷歧,酸洗液成分会失控,没有即时补加的话,洗出来产品就会变色。铜溶解随硝酸浓度进步而加速,这时黄铜表面出现灰色,硝酸浓度低时黄铜件表面色彩偏红;浓度高,黄铜件中锌溶解速度加速,工件表面出现褐色,反之则出现淡黄色;硫酸同影响差不多;因而要即时弥补短少成分,色彩就不会变。  黄铜酸洗流程是什么?  酸洗技术流程为:装挂→化学除油→水洗→酸洗→水洗→热水烫干  技术配方:硫酸120~150g/L  150~180g/L  酒精80~100g/L  该配方中利用了硫酸强酸去除铜件上氧化铜,强氧化性去除氧化铜与基体铜之间氧化亚铜,酒精效果是为了安稳,防止较高温度下分化.  黄铜件酸洗过程中归于放热反响,跟着酸洗进行槽液温度会升高,会分化,因而在夏天加工就用两个酸洗槽进行替换冷却,加工时直接补加硫酸和,往常保护比较简略,操作者简略把握,长期以来未出现问题。  黄铜酸洗使用说明?  将抛光液1:2兑水(纯净水)加热到40~45度,抛光容器只需塑料容器耐高温即可,将清洁后铜工件放入到ZJ-503抛光液中,一般黄铜处理1~3min,紫铜处理3-5min待表面构成棕色氧化膜后取出,用水简略漂洗再将铜件放入到含铜材退膜液(1:2)兑水液中浸泡数秒退膜,最终取出工件洗净即可进行后续技术。本技术用于黄铜抛光时可不需退膜。  黄铜酸洗优势?  1、不会过腐蚀,因而特别适用于薄璧铜管或灯头号产品,亮光性可与传统三酸配方比美。  2、可用硝酸纳替代硝酸,如运用硝酸,用量只需传统量10~20%。  3、加工中氮氧化物气体逸出少,仅需塑料风机抽风,不需治氮氧化纳物专用设备。能节省费用,减轻污染。  4、运用安全,本钱低价。

酸洗板卷规格

2019-03-18 10:05:23

酸洗板是一个发展中的钢材品种,目前市场需求主要集中在汽车行业、压缩机行业、机械制造行业、零配加工行业、风机行业、摩托车行业、钢家具、五金配件、电柜货架及各种形状的冲压件等。随着技术进步,热轧酸洗板目前已涉及到家电、集装箱、电器控制柜等行业,其中使用热轧酸洗板代替冷板在一些行业发展很快。 1、汽车行业 热轧酸洗涂油板是汽车业需要的新钢种,其较好的表面质量、厚度公差、加工性能,可以替代车身覆盖件和以往用冷轧板生产的汽车零部件,由此降低原材料成本10%左右。随着经济的发展,汽车的生产也大幅增加,板材的使用量不断提高,国内汽车行业许多车型的零部件原设计要求使用热轧酸洗板,如:轿车的副车架、车轮轮辐、前后桥总成、卡车箱板、防护网、汽车大梁以及零配件等,由于国内热轧酸洗板的供应不足,汽车厂一般用冷板或热板代替或自行酸洗。 酸洗板卷规格2、农用车、摩托车行业 农用车制造业近年来发展迅速,其中山东市场的农用车行业发展较快,全年冷热板整体需求约为40万吨,很多农用车生产厂家愿意用酸洗板代替冷板以求降低成本,其中可“以热代冷”的部位主要是驾驶室内板、挡风板,所需规格主要为0.8—1.5×1000—1250mm等。 摩托车的轮毂也可以使用酸洗板。目前摩托车轮毂一般使用2.0mm冷板,由于成本高和厚规格的冷板较难采购,部分厂家一度改用热轧板,但热轧板又存在表面质量较差的问题,难以满足厂家的需要。使用酸洗板则可以满足用户对成本和质量的双重要求。 3、机械行业 热轧酸洗板主要用于纺织机械、矿山机械、风机以及一些通用机械等。比如制造家用冰箱、空调的压缩机壳体和上下盖,动力压缩机的压力容器和消声器,螺杆式空压机的底座等。其中家用冰箱、空调压缩机使用酸洗板最多,对酸洗板深冲性能要求较高,材质主要为SPHC、SPHD、SPHE、SAPH370,厚度范围在1.0-4.5mm,需求规格以2.0-3.5mm量最大,有关资料显示,今年上半年冰箱压缩机,空调压缩机所需热轧酸洗板分别为8万吨和13.5万吨。风机行业现主要使用冷轧板和热轧板,热轧酸洗板可以代替冷板用于制造鼓风机、通风机的叶轮、壳体、法兰、消声器、底座、平台等。 4、其他行业 其他行业应用主要有自行车零件、各种焊管、电气柜、高速公路护栏、超市货架、仓库货架、栅栏、热水器内胆、制桶、铁梯以及各种形状的冲压件。随着经济的不断发展,零配加工遍布各行业,加工厂如雨后春笋迅速发展,对板材的需求大大增加,同时也增加了热轧酸洗板潜在需求量。 三、酸洗板市场前景 酸洗板是以优质热轧薄板为原料,经酸洗机组去除氧化层,切边,精整后,表面质量和使用要求(主要是冷弯成型或冲压性能)介于热轧板和冷轧板之间的中间产品,是部分热轧板和冷轧板理想的替代产品。与热轧板相比,酸洗板的优势主要在于:1)表面质量好,由于热轧酸洗板去除了表面氧化铁皮,提高了钢材的表面质量,便于焊接、涂油和上漆。2)尺寸精度高,平整后,可使板型发生一定变化,从而减少不平度的偏差。3)提高了表面光洁度,增强了外观效果。4)能减少用户分散酸洗造成的环境污染。与冷轧板相比,酸洗板的优势在于在保证表面质量使用要求的前提下,使用户有效的降低采购成本。目前,许多企业对钢材的高性能、低成本提出越来越高的要求。随着轧钢工艺技术不断进步,热轧薄板的性能正向冷轧板接近,使“以热代冷”在技术上得以实现。可以说,酸洗板是介于冷轧板和热轧板之间的性能价格比比较高的一种产品,有着良好的市场发展前景。但是从目前看,酸洗板在我国各个行业的使用才刚刚起步,专业的酸洗板生产从2001年9月宝钢酸洗生产线投产开始。 酸洗板市场主要体现在以下四个方面:替代冷轧、替代热轧、替代进口和替代小酸洗。其中替代进口和小酸洗实际上是已有的市场,市场有限也不可能完全替代。而随着汽车、机械、轻工等行业的快速发展,企业面临这市场竞争带来的巨大的压力,对产品成本和产品质量要求日益提高,酸洗板以其较高的性价比完全替代部分冷板和热板,必将逐渐为用户所认可。在钢材的深加工加工过程中,需对其表面进行酸洗除锈处理。常用的酸洗液为和硫酸,现大多数企业已不再使用硫酸,改用。 钢材经酸洗后,会产生大量的酸洗废液。酸洗废液的组成主要是氯化氢、氯化亚铁和水等少量杂质。其含量随酸洗工艺、操作温度、钢材品种和规格不同而异,一般含氯化亚铁10~20%,氯化氢 3~10%。 酸洗废液按国家环保要求是不能直接排放的,传统的处理方法是采用焙烧回收法和中和法。焙烧回收法投资巨大,一般企业无法接受。中和法是现有钢铁企业普遍采用的方法,但其存在的缺点也较突出,一方面要消耗大量的碱性药剂(如烧碱、石灰等),处理成本十分昂贵,另一方面又会生成大量难以处置的含铁污泥,对环境造成变相二次污染。 针对钢铁行业酸洗废水的特点,科研单位做了大量的研究开发工作,成功地开发了一套钢材酸洗废液处理系统。该系统为全封闭系统,达到零排放标准,回收和氯化亚铁。如能进一步深加工可生产液体、聚合等水处理絮凝剂产品。 铁盐絮凝剂是目前经济高效的废水处理絮凝剂其独有的脱色能力,适用于染料、染料中间体及印染行业的污水处理。能简化水处理工艺,缩短水处理周期,降低水处理成本,提高处理水质十分有效。对各类电镀废水有明显的处理效果,对废水中各种重金属离子的去除率接近100%。

鞍钢大孤山选矿厂选矿实践

2019-01-21 09:41:43

1 概况 大孤山选矿厂距离辽宁省鞍山市东南9km,位于千山脚下,厂区有铁路和公路通往市区和鞍钢厂内,主要生产铁精矿和球团矿产品,是鞍钢的主要原料基地之一。 大孤山球团厂选矿工艺主厂建于1954年,现有一个破碎作业区和两个选别作业区,其中破碎作业区采用中破预先筛分三段一闭路破碎流程;磁选作业区采用阶段磨矿、细筛再磨、单一磁选选别流程;三选作业区采用连续磨矿、细筛再磨、单一磁选选别流程。选矿分厂建于2006年,其破碎工艺采用三段一闭路的破碎流程,选别工艺采用阶段磨矿、细筛再磨、单一磁选流程。 2 矿石性质 A 矿石类型 大孤山铁矿矿石属于鞍山式铁矿石。矿体为横贯其中部的闪长玢岩,岩墙分为东西两部分,东部称之为玢岩以东矿体,西部称之为玢岩以西矿体,它们产出的矿石简称玢东矿和玢西矿。玢东矿区是未氧化矿石,为磁铁、角闪(绿泥)磁铁石英岩;玢西矿区含有部分氧化和半氧化矿石,以磁铁石英岩为主,矿石类型有磁铁石英岩、角闪磁铁石英岩、磁铁假象赤铁石英岩。 B 化学成分及矿物组成 矿石中可供选矿回收的元素为铁,铁矿物主要为磁铁矿,其次为褐铁矿及赤铁矿。脉石矿物为石英与少量角闪石、绿泥石、 方解石等。 矿石化学成分及铁化学物相分析结果见表 1、表 2。   表 1 化学成分分析结果  表 2 物相分析结果3 技术进展 2004 年以来大孤山球团厂选矿工艺进行了提铁降硅新工艺、新设备升级改造,改造后形成了年处理原矿量900万吨的能力,之后选厂又进行了系列技术改造,取得了显著的经济效益。 (1)球团厂φ53m浓密机高效化技术改造后,在满足处理原矿达900万吨能力前提下,少建5台φ53m大井,节约投资1000万元,并且改善了尾矿浓密机溢流水质。 (2) 2005年1月,选矿厂磁选车间通过优化调整磨矿分级作业的工艺及设备结构参数等,在保持一、二段磨矿分级作业稳定运转的前提下,将一段球磨台时处理量由原来的128t/h提高至132t/h,年增利润2381.4万元。 (3) 选矿分厂φ350mm旋流器组改造为二台φ500mm 旋流器,在原台时能力不变的情况下,φ500mm 旋流器的溢流粒度、分级效率等指标均优于φ350mm 旋流器,更重要的是应用φ500mm 旋流器使沉砂嘴堵塞现象明显减少,提高了磨机处理能力,稳定了工序指标,进一步降低了磨矿费用。 4 生产工艺及流程 A 工艺流程简介 大孤山球团厂选矿工艺分主厂和选矿分厂两部分,主厂主要由破碎、 磁选、 三选三部分组成,工艺流程如下: 破碎采用的流程是三段一闭路、中破前预先筛分流程。磁选车间采用的工艺流程为阶段磨矿—単—磁选—细筛再磨工艺流程;三选车间采用的工艺流程为连续磨矿—单一磁选—细筛再磨工艺流程;选矿分厂破碎系统采用的流程是三段一闭路流程,选别工艺流程采用的是阶段磨矿—单一磁选—细筛再磨工艺流程。 B 破碎、筛分 2004~2007年大孤山球团厂选矿工艺进行了提铁降硅新工艺、新设备升级改造,改造后选矿厂年处理原矿量900万吨。破碎车间在保留原粗破外,新形成中细破、筛分两个主体厂房。破碎主体设备采用瑞典 H系列圆锥破碎机,筛分设备采用双层振动筛,破碎给矿粒度1000~0mm,产品粒度12~0mm。 a 主厂破碎筛分流程 现有主厂破碎筛分为三段一闭路中破前预先筛分流程。粗破排矿产品经皮带送至中破碎预先筛分,经固定棒条筛筛分后,筛上物给人中破机进行破碎,中破排矿产品和预先筛分筛下物一起运送到筛分间矿仓,经给料机给入振动筛进行筛分,筛上产品给入细破间矿仓,经皮带给料机给人细破机进行破碎,又可以卸入露天储矿槽储存;细破排矿产品输送到筛分间进行筛分,筛分筛下产品分别给入磁选车间原矿仓和三选车间原矿仓,也可以给入粉矿仓进行储存。主厂破碎筛分工艺流程如图1所示。 主厂破碎和筛分设备技术参数及指标见表 3和表 4。  图 1 主厂破碎筛分工艺流程图   表 3 主厂破碎设备技术参数及指标  表 4 主厂焼分设备技术参数及指标C 磨矿分级 2004年磁选作业区进行提铁降硅新工艺、新设备升级改造,取消了一选厂房。一、二次磨矿采用大筒径磨机,一、二次分级采用动压给矿旋流器,使得原矿处理量和溢流产品粒度有了大幅度提高。继2004年工艺改造后,于2005年10月继续对三选工艺进行改造、完善,更换了φ500mm x5旋流器2组,产品粒度也有所提高。 磨矿分级技术指标见表 7。   表 7 磨矿分级技术指标D 分选工艺流程 a 磁选作业区工艺流程 磁选车间采用阶段磨矿—单一磁选—细筛再磨工艺流程。原矿给入一段球磨机,与一次旋流器构成闭路,溢流进入一次磁选机抛除尾矿,精矿用二次旋流器进行二次分级,粗粒级产品进入二段球磨机,排矿返回一次磁选机;二次分级细粒级产品给入一次脱水槽,精矿给入二次磁选机,精矿给人一段振网筛,其筛下产物给入三次脱水槽进行选别,筛上物给入脱水磁选机浓缩,浓缩后的产品给人三段球磨机,产品给人二次脱水槽,精矿给入三次磁选机选别,精矿给入二段振网筛进行筛选,筛上物进入脱水磁选机,筛下产品给入三次脱水槽进行选别,精矿给人过滤车间,流程如图2所示  图 2 磁选作业区工艺流程图 b 三选作业区工艺流程 三选作业区为两段连续磨矿—単一磁选—细筛再磨工艺流程。原矿给人一段球磨机,与双螺旋分级机组成闭路磨矿系统,一次分级溢流给入旋流器,与二段球磨机组成闭路,二次溢流给入一次磁选机抛尾后,再经脱水槽抛尾,精矿给入二次磁选机,精矿给人一段振网筛,筛下产物给入脱水槽进行选别,筛上物给入脱水磁选机浓缩,浓缩后的产品送到球磨机进行第三段磨矿,排矿产品给入二次脱水槽,精矿给人三次磁选机选别,精矿给入二段振网筛,筛上物返回脱水磁选机。一、二段振网筛筛下产品合起来给人三次脱水槽抛尾后,再给人四次磁选机,精矿给入四次脱水槽进行选别,精矿给入过滤车间,流程如图3所示。  图 3 三选作业区工艺流程图 选矿厂主要设备见表22-6-8 ~表22-6-10。   表 8 磁选作业区设备表  表 9 三选作业区设备表G 1990~2008年主要技术指标 1990~2008年主要技术指标见表22-6-13。   表22-6-13 大孤山选矿厂1990~2000年主要技术指标

铝电解多功能机组技术发展方向

2019-01-11 09:43:24

目前国内铝行业发展如雨后春笋般突飞猛进,老企业也不断地改造扩大产能,特别是大型预焙电解槽的出现,对铝电解多功能机组的要求也越来越高,各企业都视先进的设备为靠前生产力,作为企业发展竞争的首要优势。  一、铝电解多功能机组的用途  铝电解多功能机组是预焙阳极铝电解生产的专用、关键设备。它能完成预焙阳极铝电解槽的下列工艺操作。  ①打壳和覆盖氧化铝。②更换阳极。③出铝。5辅助提升阳极母线。⑤在安装和检修电解槽时,可吊运电解槽上部结构和下部槽壳及其它零星吊运。  二、铝电解多功能机组的分类  预焙槽在电解车间的配置方式有横向配置和纵向配置两种,预焙槽按进电方式可分为两点进电槽和大面多点进电槽。合理设计的多点进电槽具有较好的三场分布,生产指标好,因而得到了广泛应用。目前,横向配置多用于新建铝厂;纵向配置国外多见。  根据工艺配置和电解槽进电方式的需要,铝电解多功能机组可分成电解多功能机组和地面小车两大类。  电解多功能机组按功能的配备可分为全功能电解多功能机组和简易电解天车两大类,其区别主要在于前者具有全自动更换阳极装置和自己配备有打壳动力源,而后者只有阳极提升、下降机构,同时兼作出铝用。  铝电解多功能机组按操纵方式可分为驾驶室操纵机组和遥控机组两种形式。驾驶室操纵机组按驾驶室及工具的配置位置又有高位机组和低位机组之分。  地面小车有:打壳换极车、加料车、出铝车等。  三、铝电解多功能机组的技术现状  目前铝电解多功能机组普遍采用了起重机械和工程技术、液气压传动技术、电子技术和较新的科研成果。  电解多功能机组普遍采用桥式起重机的桥架作为机组机构,在桥架上配置有多个工具机构的工具小车、出铝小车、电葫芦等。  (1)行走传动系统电解多功能机组国内是从80年代初引进的法国ECL低位机组,采用的是多极电机或电阻调速。靠前批国产的低位机组用于包头铝厂和青海铝厂的行走传动系统为立式齿轮减速机,双齿轮联轴器结构,主要缺点在于减速机易漏油、同心度差、对端梁的破坏性大等。90年代贵州铝厂将该结构的传动方式改为平面二包蜗轮蜗杆传动,减速机输出轴与车轮轴,输入轴与电机轴为整体结构,取消了联轴器,同心度较高。90年代末期至今引进或国内新制作的传动系统大部分设计、制造厂家均倾向于选择进口减速机(三合一),均采用变频调速。  (2)主小车主小车主要功能:打壳和覆盖氧化铝,更换阳极。主小车可分为低位和高位两种。低位机组主要用于两端进电电解槽,为了便于供电和供气安装有滑环装置,该处故障率较高,随着电解槽的发展,此种车型生产的越来越少。高位机组主要用于多点进电电解槽,打壳机构和下料机构为可伸缩,取消了滑环装置,回转可在270°之内任意旋转。  (3)出铝小车目前国内出铝小车有两种:一种为单独小车结构,另一种为工具小车结构,即提升机构位于工具小车上,前者较多,后者主要位于简易高位天车上。单独出铝小车又有两种构造方式,一种为硬钩型式,即提升机构在一固定导向框架内升降,受导向框架限制提升高度有限,应用功能较为单一,但吊运物品时无摆动。另一种为软钩型式,在大车大梁底部以下无导向框架,只在大梁底部稍上位置设有导向机构,大车高速运行之前,将吊运物品提升至该位置,可防止摆动。由于提升高度较高,除用于出铝外,还可用于吊运其它物品,应用范围较硬钩广泛。  (4)气源供给90年代以前因受国内空压机质量影响,国内天车大部分气源由厂房内压缩空气提供,缺点在于运用时必须悬挂风管,使用时不方便。90年代后英格索兰公司进入中国市场,随即英格索兰空压机在电解天车上普遍运用。从近10年使用情况来看效果较好,但因受电解厂房环境因素制约,使用寿命难以达到设计值。据此英格索兰公司专门针对铝电解环境研制了一种抗粉尘空压机(ML37-Ⅲ),并且已投入市场,主要在包头、河南、云南、青铜峡等铝厂使用。  (5)打壳机构目前国内大部分铝厂使用的打壳机构为气动结构,该结构振动频率高,但本世纪初在云南、焦作铝厂使用的打壳机构为全液压结构,该结构力量大,频率低,但对低位天车来说不易采用,对回转和击头悬挂主架破坏性较大。  (6)阳极更换装置九十年代末期全液压更换阳极装置的诞生,是专门为预焙阳极铝电解厂多功能机组开发设计制造的电解槽阳极更换机构,以取代早期铝电解多功能机组所使用的四键缸式更换阳极机构,它具有对位准确、动作安全可靠、自动更换阳极等优点。  (7)驾驶室国内原设计制造的天车在驾驶室中都安装有空调装置,但因天车工作时振动剧烈,厂房内粉尘较大,空调使用寿命均很短,后大部分已取消,取消后驾驶室内冬天采用电热器取暖(主要在北方地区),夏天采用风扇降温,工人作业时极不方便。目前大部分铝厂仍赞成安装空调,产品选用进口的较多,如贵州铝厂、平果铝厂、包头铝厂等厂家。  (8)整车操作目前国内大部分铝厂的天车操作在驾驶室内完成,但较近几年电子、电气技术飞速发展,先进的技术在天车上得到了运用,遥控天车随即产生,主要在云南、焦作等铝厂制造的天车上。  四、铝电解多功能机组的发展方向  1、铝电解多功能机组产品品种的发展方向  由于横向配置预焙槽可以提高单位面积产量,具有综合经济效益好等优点,目前国内上马在建的铝厂大多选用200KA以上的槽型,多点进电。这就给铝电解多功能机组发展起到推动作用。  同时还应看到,大型预焙槽及车间的特殊环境对电解多功能机组在可靠性及运转率等方面提出了更高要求。由于驾驶室玻璃的防腐问题和能适合于电解车间环境的高可靠性的空调机尚无法解决,机组作业时,驾驶室处于烟气和热辐射中,司机的视场很不好(高位机组更差),靠地面人工引导作业,严重影响操作和生产效率的提高。  因而,未来较有发展前途的铝电解多功能机组的品种应是:高可靠性、高运转率、减轻操作工劳动强度、轻而小的多功能机组。  2、电解多功能机组的技术发展方向(1)轻型化、小型化。(2)功能扩大化。(3)功能机构全液压化。(4)电子化。(5)电气化。(6)调速方式采用变频调速,调速性能好。  (7)控制方式采用PLC、LOGO,可以减少中间继电器,降低故障率,提高机组的可靠性和运转率。  (8)操纵方式采用无线电遥控。  (9)设备集中润滑。

铜管清洗工艺流程:酸洗-水洗-抛光-水洗-钝化-水洗

2019-03-06 11:05:28

铜管清洗工艺流程 一、工艺流程   酸洗-水洗-抛光-水洗-钝化-水洗 二、容器原料:塑料或玻璃钢 三、槽液办理 序号  工序  品名  温度(℃)  时刻(min)  1   酸洗  酸洗剂 常温    2~8  2   水洗  自来水 常温    1~2  3   抛光  抛光剂 常温    0.5~6  4   水洗  自来水 常温    1~2  5   钝化  钝化剂 常温    2~5 秒  6   水洗  自来水 常温    1~2 补白:各道水洗工艺均为溢流水冲刷 四、操作规程 1、酸洗(清洗):   视工件原料、表面情况和处理温度恰当把握处理时刻;及时铲除表面油污,防止二次污染工件;酸洗液杂质太多或处理作用不抱负时,应替换新液。 2、水洗:   溢流水冲刷,工件冲刷洁净后方可进入下一道工序;水质有必要常常替换,防止污染下道工序槽液。 3、抛光:   视工件原料、表面情况和处理温度恰当把握处理时刻;及时铲除表面油污,防止二次污染工件;抛光作用不抱负时,应倒槽后补加新液;禁止带入其它杂质污染槽液。 4、水洗   溢流水冲刷,工件冲刷洁净后方可进入下一道工序;洗净后的工件当即进入下一道工序;水质有必要常常替换,防止污染下道工序槽液。 5、钝化(关闭)   严厉把握处理时刻 2~5 秒钟;钝化作用不抱负时,应倒槽后补加新液。禁止带入其它杂质污染槽液。 6、水洗:   溢流水冲刷,水洗一定要完全洁净,不然工件表面不匀、发花;水洗后的工件及时凉干。 五、注意事项 1、各道水洗有必要完全洁净,常常替换。 2、处理液处理作用不抱负时,应及时补加或替换。 3、操作人员要注意安全,穿戴好防护用品(耐酸手套、长筒胶靴、防护眼镜、工作服等),如不小心溅到皮肤上或眼睛里,须用很多清水冲刷或送医疗机构。 4、现在归纳考虑需求清洗铜管数量和工艺条件等要素,暂时依照常温下清洗后凉干。待铜管烘干箱投入使用后,将进一步修正本工艺文件。

鞍钢成功冶炼出低硅铝镇静钢

2019-01-15 09:51:40

日前,鞍钢二炼钢厂成功冶炼出又一个新钢种———低硅铝镇静钢,这是鞍钢西区炼钢工序在投产不到一年的时间里,开发生产出的第25个新钢种,并成功创造了在ASP铸机上生产汽车板钢的先例。      至此,重新组建不到3年的二炼钢厂靠不断增强自主创新能力,已在炼钢、连铸系统形成了10项专有技术,并以平均6天实现一项科技攻关的速度,解决生产技术难题195项,其中公司级项目35项,推进鞍钢精品基地建设取得丰硕成果

盐酸酸洗对包钢尾矿中稀土富集的作用

2019-02-20 10:04:42

矿产资源是人类赖以生存和开展的重要的根底质料,我国约有95%的动力和80%的工业质料都直接或间接地来自矿产资源,跟着技能的前进和工业生产的开展,人们对矿产资源的需求还将进一步添加。这无疑意味着尾矿的数量也将日积月累,尾矿不只污染环境,损害人类的生命,并且还占用了很多的土地、耗费资金、影响厂商的经济效益。但是,依据前史与技能原因,如分选配备陈腐以及分选技能落后,尾矿中仍含有很多有用物质,乃至是富矿,这些资源的搁置,造成了巨大的糟蹋。因而,进行有价元素的收回,对完成尾矿的综合利用具有重要意义[1,2]。本文首要介绍了酸洗对包钢稀土尾矿中稀土元素富集的作用,为下一步进行单一稀土元素的提取奠定了根底。 一、实验 (一)首要质料 本实验所用首要质料为包钢稀土尾矿,其化学成分分析如表1所示,矿藏成分如图1。 表1  包钢稀土尾矿元素含量/%元素TFeFeOCaOM2OSiO2Al2O3TiO2NbREK2ONa2O含量/%17.64.7522.42.1823.10.02≤0.010.710.770.911.19图1  质料矿藏物相分析 (二)实验原理 首要是依据以下化学反响,来到达去除杂质、富集稀土的意图。被溶解的稀土与溶液中的氟化氢反响,生成氟化稀土而沉积在未分化的稀土矿藏中。由于REF3溶度积(Ksp=8×10-16)小于CaF2溶度积(Ksp=217×10-11),因而式(1)、(2)、(3)所示的化学反响不断地进行,既能除掉很多的铁和钙,稀土的损失率又很小[3]。 (三)实验办法 将质料在破碎筛分的根底上,要点调查了酸洗浓度、酸洗时刻、固液比和拌和时刻对富集作用的影响,经过很多的比照实验,断定了最佳参数。 二、结果与评论 (一)浓度的影响 用不同浓度的对尾矿进行酸洗,所得浓度对各元素在酸洗渣中含量的影响如图2所示。图2  酸洗渣中元素含量和浓度的联系 从图2中能够看出,跟着浓度增大,铁的失重率先是减小后又增大,这是由于有如下反响所造成的:当浓度为60%时,CaSiO3根本反响彻底,铁在酸洗渣中的含量到达最大值,当浓度再增大时,跟着FeS和Fe2O3的反响越来越彻底,酸洗渣中铁的含量便逐步削减,因而铁的浸出率便逐步增大。钙和硅的改变根本类似,在浓度小于60%时,硅首要以硅酸的方式分出,钙被溶解,以CaCl2的方式被去除,因而,在浓度低于60%时,硅和钙在酸洗渣中的含量逐步下降,浓度大于60%时,跟着浓度添加,铁越来越能充沛的与反响,钙和硅的含量显着添加,首要以CaF2和SiO2的形状存在,因而,浓度越大,对杂质的去除作用越显着。 (二)固液比的影响 在未拌和的状态下,操控不同的固液比,所做比照实验如图3所示。从图3中能够看出,失重率跟着固液比的增大先是添加后又下降,当固液比为1∶3时,失重率最大,到达48.6%,从图3中能够得出以下几点定论:(1)固液比在1∶3之前,失重率急剧增大,这是由于的量比较少,矿藏反响不彻底所造成的;(2)固液比在1∶3之后,失重率越来越小,是由于酸与矿藏中的铁反响生成Fe(OH)3胶体溶液,还有一部分硅以胶体硅酸的方式存在,跟着酸的液体量逐步增大,在没有拌和的情况下,液固别离,使部分酸不能与矿藏充沛触摸,致使矿藏不能充沛反响。图3  固液比与矿藏失重率的联系 (三)拌和时刻的影响 操控不同的拌和时刻,所做比照实验如图4所示。图4  拌和时刻与矿藏失重率的联系 从图4中能够看出,跟着拌和时刻的添加,失重率逐步增大,当拌和时刻为6h时,曲线趋于平衡,由于在酸洗过程中,跟着拌和时刻的添加,矿藏和能充沛反响,当拌和时刻为6h时,反响根本彻底,所以再跟着拌和时刻的添加,失重率改变不大。跟着拌和时刻的不同,酸洗渣中各元素含量的改变如图5所示。图5  拌和时刻与酸洗渣中元素含量的联系 从图5中能够看出,钙的含量先是下降后又升高,这是由于在反响之初,钙的化合物跟着拌和时刻的添加,反响越来越充沛,当拌和时刻为3h时,钙根本反响彻底,跟着铁含量的下降,钙的含量又逐步添加,铈跟着拌和时刻的添加含量不断添加,当拌和时刻大于5h时,改变不大。 三、定论 (一)包钢尾矿在磨碎的情况下,用浓酸洗作用比较好,操控固液比为1∶3,能使铁的浸出率到达91.97%。 (二)酸洗最佳拌和时刻为6h,使酸洗渣中铁的含量下降到212%,铈的含量添加到515%。 (三)此办法工艺简略,合适包钢尾矿这种稀土低档次矿藏,为稀土元素特别是铈的进一步提取奠定了根底。 参考文献: [1] 胡天喜.文书明,陈明洁,等.我国尾矿综合利用的一些发展[J].国外金属矿选矿,2006,43 (2):152181. [2] 向武.尾矿综合利用新途径[J].有色金属矿产与勘查,1998,7 (2):12021221. [3] 吴文远.稀土冶金学[M] .北京:化学工业出版社,2005. 482491.

鞍钢大孤山等选矿厂矿石精选的投入(二)

2019-01-25 15:49:20

东鞍山选矿厂于1978年3月22日至3月29日在7号系统进行了提高精矿品位的试验。依据试验结果在球磨机台时产量基本不变时,图3,尾矿品位随精矿品位的变化关系得到如下方程式:                           θ=993.987-31.721β+0.2561β2                    (4)    试验结果表明,尾矿品位随精矿品位的提高而提高,当精矿品位在63%以下变化时,尾矿品位相对提高幅度不大;但当精矿品位超过63%时,尾矿品位显著增加。    根据酒钢选矿厂1979年产品质量情况,从调度日报中统计939个班近3000个数据。    数据的图象如图4方程式为:                           y=2.78-1.66x1+0.148x2                         (5)    酒钢1979年的数据表明,金属回收率随原矿品位的提高而提高;随精矿品位的提高而提高。这说明在当时条件下选矿深度不够,随着矿石的细磨深选,矿物和脉石可以更好地分离,在提高精矿品位的同时迭到了提高选矿回收率的目的。    对国内绝大多数选矿厂来说,随着精矿品位的提高,金属回收率都是要受到一定影响的。特别是在流程不变,矿石过磨状况下,单纯追求高品位,对回收率的影响就更大一些。图4。 [next]     2、提高精矿品位对选矿厂球磨机台时能力的影响    磨机能力降低,一方面精矿产量减少,精矿成本升高;另一方面选矿厂为了弥补能力的消失需予扩建,每吨产品占用投资增加。因此磨机能力指标是影响选矿厂投资效果的重要指标之一。    各厂球磨机台时能力随选矿品位的变化,与矿石性质及提高精矿品位的手段有很大关系。在选矿工艺流程基本固定,矿石已经磨到一定粒度,,再靠细磨的措施提高精矿品位,则球磨机台时能力必然降低。如果是在不断完善、改进工艺流程的基础上提高品位,球磨机台时能力有可能不降低,甚至有不同程度的提高。    南芬选矿厂采用细筛前,主要靠减小磨矿粒度来提高铁精矿质量。但由于矿石性质不同,矿石可磨性差异很大,尽管在相同的磨矿粒度下,有用矿物和脉石矿物的单体解离度也不相同,只能使大部分矿物单体解离,因而难免使少量的连生体和过粉碎矿物存在于磨矿产品中,影响了精矿品位的提高。欲获得高品位精矿,就得采取降低磨机能力的办法,改善磨矿粒度,减少连生体的数最,使有用矿物和脉石充分解离。对精矿品位要求越高,磨矿粒度要求也越细,过粉碎现象也越严重。如精矿品位由1976年7~12月的65.13%提高到1977年7月至1978年6月的66.35%,球磨机处理量由62.48t/(台•h)下降到53.40t/(台•h),下降了9.08t/(台•h).图5。    1978年7、11月和1979年5月,分别在三、四、二选车间实现了细筛自循环再磨流程,安装二段细筛,筛孔0.2mm,倾角56°,改造费用80万元。    击振细筛投产后情况大有不同。细筛将小于分离粒度的铁精矿及早分离,大干分离粒度的颗粒和它的连生体成为筛上产品进入再磨再选,从而避免和减少了磁铁精矿过磨现象,缩短了磨矿时间,提高了磨机能力。[next]    大石河选矿厂1977年至1981年1季度球磨机台时能力随精矿品位变化,据此进行回归分析,它们的关系式为:                          y=325.66-3.78x                              (6)    (式中y代表球磨机台时能力,x代表精矿品位)    即精矿品位提高1%,球磨机台时能力下降3.78t.统计结果见图6.    大孤山选矿厂细筛再磨车间投产后,精矿品位66%时球磨机能力基本上保持在原流程的水平上。但当精矿品位再提高时,磨机能力有所下降,当精矿品位达67%时,磨机能力下降更多,由30t/(台•h)左右下降到26t/(台•h).该厂根据1978年5月~1979年3月的指标,按照不同品位统计的磨机能力变化。   (三)精矿成本增加    精矿成本包括原料费和加工费,矿石精选品位提高,原料费和加工费都要增加。原料费是指生产每吨精矿需处理的原矿石费用,即使在其它选别指标不受影响的情况下,由于精矿品位提高产率下降,每吨精矿的原矿石量增加因而原料费用增加。原矿的开采费用越高,对选矿的影响越大。当精矿品位提高带来选矿金属回收率下降时,原料费用增加的数值就更大。所以精矿品位提高原料费用增加的幅度,既取决于选矿厂精矿品位、回收率等指标的变化情况,也取决于矿山开采原矿石成本的高低。    铁精矿的加工费用包括钢球、衬板、水、电等材料消耗和动力消耗的费用、固定资产的折旧费、修理费和维护费、生产工人工资和附加费以及车间经费和企业管理费等。这些费用的变化在选矿厂工艺流程发生较大变革时能够明显反映出来,但在日常生产中,当流程和设备基本不变,只是某些个别选别指标在有限范围内变化时则反映就不明显了。尤其各项消耗材料价格经常变化,现场各项消耗定额计量不准等原因,使得财务报表与技经指标的变化关系规律性不强。但不论是易选矿石还是难选矿石,不管提高精矿品位采用何种手段,其加工费用总是随精矿品位的提高而提高。    矿石精选对选矿加工费用的影响,可用下述方法计算。    A  定额计算法    本法适用于流程有较大变革,各种消耗定额能够明显的以数量表示时。    鞍钢大孤山选矿厂原有15个ф2.7×2.1m球磨系列,设计年处理原矿能力360万t.精矿品位由1976年的63.71%提高到1978年的66.40%是通过增加细筛再磨新工艺实现的。细筛再磨车间于1977年底建成;投资为36075元。    细筛再磨车间投产后,精矿品位比原流程提高2.69%,相应选矿各项消耗定额及加工费用的变化计算(按1980年不变价格计算).    该厂1976年原矿品位31.93%、精矿品位63.71%、尾矿品位10.63%、选矿比2.492t/t,360万t原矿可产精矿144万t.在选矿厂球磨机台时能力、选矿金属回收率都不发生变化时,每吨精矿选矿加工费增加154.75÷144=1.07元。这里仅计算了再磨车间所增加的费用,而没计算选别指标发生变化时,每吨精矿所分摊的原选别流程加工费用中的固定费用的变化。    B  数理统计法    当选别流程基本固定,随着精矿品位的逐步提高,各项消耗指标无法严格区分开来时,可以采用数理统计的方法来确定选矿加工费用随品位的变化关系。    大石河选矿厂1977年至1979年各月精矿品位与按相同价格水平调整后的选矿加工费统计结果如下(过程从略):                                 y=-51.21+0.99x    (y代表每吨精矿选矿加工费,x表示精矿品位)    即精矿品位提高1%,每吨精矿选矿加工费增加0.99元。这一统计结果没有包括矿山公司的企业管理费,该项费用根据1978~1980年统计平均每年572万元(包括水厂、大石河两个选厂),按两家平均分配计算大石河选厂应分摊286万元。

一图到底!看钢铁是怎么炼成的!这是鞍钢百雀羚!

2019-01-03 10:44:25

磁铁矿选矿厂实践——鞍钢大孤山选矿厂

2019-01-21 09:41:35

鞍钢大孤山选矿厂   1概况   大孤山选矿厂距离辽宁省鞍山市东南9km,位于千山脚下,厂区有铁路和公路通往市区和鞍钢厂内,主要生产铁精矿和球团矿产品,是鞍钢的主要原料基地之一。   大孤山球团厂选矿工艺主厂建于1954年,现有一个破碎作业区和两个选别作业区,其中破碎作业区采用中破预先筛分三段一闭路破碎流程;磁选作业区采用阶段磨矿、 细筛再磨、单一磁选选别流程;三选作业区采用连续磨矿、细筛再磨、单一磁选选别流程。   2矿石性质   A矿石类型   大孤山铁矿矿石属于鞍山式铁矿石。矿体为横贯其中部的闪长玢岩,岩墙分为东西两部分,东部称之为玢岩以东矿体,西部称之为玢岩以西矿体,它们产出的矿石简称玢东矿和玢西矿。玢东矿区是未氧化矿石,为磁铁、角闪(绿泥)磁铁石英岩;玢西矿区含有部分氧化和半氧化矿石,以磁铁石英岩为主,矿石类型有磁铁石英岩、角闪磁铁石英岩、磁铁假象赤铁石英岩。   B化学成分及矿物组成   矿石中可供选矿回收的元素为铁,铁矿物主要为磁铁矿,其次为褐铁矿及赤铁矿。脉石矿物为石英与少量角闪石、绿泥石、 方解石等。   矿石化学成分及铁化学物相分析结果见表1、表2。   表 1 化学成分分析结果  表 2 物相分析结果  3技术进展   2004 年以来大孤山球团厂选矿工艺进行了提铁降硅新工艺、新设备升级改造,改造后形成了年处理原矿量900万吨的能力,之后选厂又进行了系列技术改造,取得了显着的经济效益。   (1)球团厂φ53m浓密机高效化技术改造后,在满足处理原矿达900万吨能力前提下,少建5台φ53m大井,节约投资1000万元,并且改善了尾矿浓密机溢流水质。   (2) 2005年1月,选矿厂磁选车间通过优化调整磨矿分级作业的工艺及设备结构参数等,在保持一、二段磨矿分级作业稳定运转的前提下,将一段球磨台时处理量由原来的128t/h提高至132t/h,年增利润2381.4万元。   (3) 选矿分厂φ350mm旋流器组改造为二台φ500mm 旋流器,在原台时能力不变的情况下,φ500mm旋流器的溢流粒度、分级效率等指标均优于φ350mm 旋流器,更重要的是应用φ500mm旋流器使沉砂嘴堵塞现象明显减少,提高了磨机处理能力,稳定了工序指标,进一步降低了磨矿费用。   4生产工艺及流程   A工艺流程简介   大孤山球团厂选矿工艺分主厂和选矿分厂两部分,主厂主要由破碎、 磁选、 三选三部分组成,工艺流程如下: 破碎采用的流程是三段一闭路、中破前预先筛分流程。磁选车间采用的工艺流程为阶段磨矿—単—磁选—细筛再磨工艺流程;三选车间采用的工艺流程为连续磨矿—单一磁选—细筛再磨工艺流程;选矿分厂破碎系统采用的流程是三段一闭路流程,选别工艺流程采用的是阶段磨矿—单一磁选—细筛再磨工艺流程。   B破碎、筛分   2004~2007年大孤山球团厂选矿工艺进行了提铁降硅新工艺、新设备升级改造,改造后选矿厂年处理原矿量900万吨。破碎车间在保留原粗破外,新形成中细破、筛分两个主体厂房。破碎主体设备采用瑞典 H系列圆锥破碎机,筛分设备采用双层振动筛,破碎给矿粒度1000~0mm,产品粒度12~0mm。   a主厂破碎筛分流程  现有主厂破碎筛分为三段一闭路中破前预先筛分流程。粗破排矿产品经皮带送至中破碎预先筛分,经固定棒条筛筛分后,筛上物给入中破机进行破碎,中破排矿产品和预先筛分筛下物一起运送到筛分间矿仓,经给料机给入振动筛进行筛分,筛上产品给入细破间矿仓,经皮带给料机给人细破机进行破碎,又可以卸入露天储矿槽储存;细破排矿产品输送到筛分间进行筛分,筛分筛下产品分别给入磁选车间原矿仓和三选车间原矿仓,也可以给入粉矿仓进行储存。主厂破碎筛分工艺流程如图1所示。   主厂破碎和筛分设备技术参数及指标见表3和表4。  图 1 主厂破碎筛分工艺流程图   表 3 主厂破碎设备技术参数及指标  表 4 主厂焼分设备技术参数及指标  C磨矿分级   2004年磁选作业区进行提铁降硅新工艺、新设备升级改造,取消了一选厂房。一、二次磨矿采用大筒径磨机,一、二次分级采用动压给矿旋流器,使得原矿处理量和溢流产品粒度有了大幅度提高。继2004年工艺改造后,于2005年10月继续对三选工艺进行改造、完善,更换了φ500mmx5旋流器2组,产品粒度也有所提高。   磨矿分级技术指标见表 5。   表 5 磨矿分级技术指标  D分选工艺流程   a磁选作业区工艺流程  磁选车间采用阶段磨矿—单一磁选—细筛再磨工艺流程。原矿给入一段球磨机,与一次旋流器构成闭路,溢流进入一次磁选机抛除尾矿,精矿用二次旋流器进行二次分级,粗粒级产品进入二段球磨机,排矿返回一次磁选机;二次分级细粒级产品给入一次脱水槽,精矿给入二次磁选机,精矿给入一段振网筛,其筛下产物给入三次脱水槽进行选别,筛上物给入脱水磁选机浓缩,浓缩后的产品给入三段球磨机,产品给入二次脱水槽,精矿给入三次磁选机选别,精矿给入二段振网筛进行筛选,筛上物进入脱水磁选机,筛下产品给入三次脱水槽进行选别,精矿给入过滤车间,流程如图2所示。  图 2 磁选作业区工艺流程图   b三选作业区工艺流程  三选作业区为两段连续磨矿—単一磁选—细筛再磨工艺流程。原矿给入一段球磨机,与双螺旋分级机组成闭路磨矿系统,一次分级溢流给入旋流器,与二段球磨机组成闭路,二次溢流给入一次磁选机抛尾后,再经脱水槽抛尾,精矿给入二次磁选机,精矿给入一段振网筛,筛下产物给入脱水槽进行选别,筛上物给入脱水磁选机浓缩,浓缩后的产品送到球磨机进行第三段磨矿,排矿产品给入二次脱水槽,精矿给人三次磁选机选别,精矿给入二段振网筛,筛上物返回脱水磁选机。一、二段振网筛筛下产品合起来给入三次脱水槽抛尾后,再给人四次磁选机,精矿给入四次脱水槽进行选别,精矿给入过滤车间,流程如图3所示。  图 3 三选作业区工艺流程图   选矿厂主要设备见表 6、表 7。   表6 磁选作业区设备表  表 7 三选作业区设备表