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高铬球应用

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如何选择高铬球参考建议

2019-01-21 11:55:16

对于矿山、水泥等球磨机使用厂家来说,选择一家合格的高铬球生产厂家,能够有效的提高球磨机的生产效率,保证产品质量,节约企业成本。 高铬球厂家选择参考建议: 1.必须有国家认可的检测中心和实验室,拥有如光谱仪(对铁水进行检验,确保没炉铁水成分合格)、洛氏硬度检测仪(随时抽检产品硬度是否达标等专业的检测设备)等专业的检测设备。 2.必须有先进的生产设备和热处理设备,如全自动油淬火设备和全自动回火炉设备,高铬球油淬处理才能真正体现它的优越性 一个合格的高铬球生产厂家必须在生产设备和技术研究上都达到行业领先水平,才能确保能够生产优质的高铬球。 伪劣高铬球的使用表现: 1.外观差:钢球外观存在严重夹渣、夹砂、高桩、皱皮等外观缺陷,而这些缺陷点就是钢球应力集中点,会在球磨机使用过程中因应力变化,而造成钢球破碎或剥落等; 2.磨耗高:主要原因是有的厂家没有淬火设备,没有经过淬火设备的钢球耐磨性是很低的,或者以次充好,造成产品硬度低,从而磨耗高; 3.破碎:主要是由于钢球的成分未达标,热处理方式不对,外观差,或者是使用劣质原材料,造成钢球内部夹杂物高,从而引起破碎。 4.剥落:原因同破碎原因相似。 使用劣质高铬球对使用厂家的危害: 1.虽然购买成本低,但是实际使用成本很高 2.因钢球破碎、剥落,会给企业造成直接的经济损失 3.因使用耐磨性低等劣质高铬球,会使球磨机的磨球配比在运转过程中不稳定,从而造成球磨机的磨矿效率降低,直接影响到球磨机的台时产量降低3%—10% 4.使用劣质高铬球还会降低磨矿细度,使产品质量降低。 综上可知,使用劣质高铬球会给企业带来不可估量的损失,为了保证球磨机的正常运转,替企业节约成本,专家建议,应当选择品牌值得信任的高铬球。

采购耐磨高铬球注意事项

2018-12-07 13:58:01

7月18日消息:采购耐磨高铬球注意事项      目前我国铸造磨球行业现代化水平仍然较低,产品质量参差不齐,鱼龙混杂。特别是相当数量规模较小的企业连最基本的质量检测设备都没有,根本无法保证产品质量。因此部分磨球厂家钻水泥、电厂、矿山等企业无法检测磨球质量的空子,采取种种投机行为骗取不法利益。  一是偷梁换柱,品种上以低充高:以中铬、低铬合金铸造磨球冒充高铬合金铸造磨球,说是中铬、低铬球,实际上根本就不含铬合金或含少量铬合金;有的高锰钢衬板连5%的锰都达不到。  二是打擦边球,成份上偷工减料:有的企业在合金成分控制上,专取国家标准的下限或负差,虽然节省了成本,但磨球总体质量水平得不到保证。  三是求稳怕碎,硬度上降低标准:一般用户认为,磨球只要不碎就是好球,于是,有的磨球生产厂害怕出现碎球就一味降低硬度,结果碎球少了,但耐磨性很差,根本达不到高铬球的使用效果。  四是曲线救国,工艺上化繁为简:有的企业既没有回火设备,更谈不上有高温淬火设备,磨球以铸态方式冒充淬火球直接出售,有的用上砂掩埋代替回火处理,有的纯粹高铬球淬火后根本不进行回火去应力处理,磨球的铸造应力和组织应力难于彻底消除,碎球率较高。有的用回火代替高温淬火,不仅硬度指标较低,耐磨性差,而且由于浇冒口部位内部组织得不到改善,极易出现“苹果状”失圆现象。  五是王婆卖瓜,效果上夸大其词:有的企业盲目夸大产品效果,欺骗用户。比如磨耗指标,每个企业的原料成分、熟料硬度、设备运转率等工况不同,磨耗指标会截然不同,未经实际实验任何承诺都是不负责任的行为。     六是金蝉脱壳,质量上逐步退化:有的企业片面追求利润最大化,刚开始送货时不敢作假,一旦正常供货关系疏通后,就开始偷工减料,有些厂家甚至以低成本购进劣质球来偷梁换柱。

铁矿生产中高铬球与低铬球经济效益对比分析

2019-01-17 10:51:20

长期以来国内一些水泥行业、火力发电厂,尤其一些铁矿及有色金属采选行业低铬球和锻打钢球作为一种研磨体仍得到广泛应用。虽然国内一些钢球生产厂家采用高铬铸球取代低铬球和锻打球使用做了较多工作,但因其自身产品质量不过硬,没有良好的耐磨性,有时甚至出现大量破碎等情况,总之就是说性价比较差,因此不能给用户带来经济效益,所以一直以来未能改变现状。 下面从几个方面就矿山用球情况作经济效益方面的分析(以铁矿为例): 大多数的矿山一般都是使用低铬球,其价格约在6000元/吨左右,吨精矿粉消耗研磨体约3Kg。若采用我厂ZQCr10的普通高铬球,平均价按8000元/吨(不包括运费和包装费,以下同),吨精矿粉消耗按1.5Kg/T,若按该矿山年生产10万吨精矿粉计算,用高铬球代替低铬球该单位年实际钢球用量定会大幅度下降,则钢球节约部分即为直接效益,运费降低台产增加部分也会产生较大的效益。 1、磨耗降低带来的采购成本的降低:原来用低铬球磨耗3Kg,价格6000元/吨,生产10万吨精矿粉需300吨低铬球总价值为180万元;现改用高铬球,磨耗1.5Kg,价格8000元/吨,生产10万吨精矿粉需150吨高铬球,总价值为120万元。两比节约60万元。同时因采购数量大幅度降低,也节约了一大笔运费。 2、从客户生产车间使用的角度来说,使用ZQCr10的普通高铬球,反映在吨精矿粉消耗成本是8000元/吨×1.5公斤/吨?精矿粉=12元,而使用ZQCr2高铬球,反映在吨矿山球耗成本是6000元/吨×3公斤/吨?精矿=18元,吨精矿粉球耗成本降低了6元,生产10万吨精矿粉可节约60万元,其经济效益非常可观。 3、由于高铬球基体组织碳化物呈弥散分布,(Cr,C)7C3型碳化物的含量高,因此耐磨性能好磨耗低,研磨效率高,磨机内的球的级配稳定不易发生变化,不仅在一定程度上增加了细度提高了台时产量,保证和提高了精矿粉质量,同时延长了加球周期,减轻了工人劳动强度。 4、直观上看吨钢球的采购成本上升2000元,实际上按球耗,价格相比即可看出实际钢球价格为: (1500克/吨×8000元/吨)/3000克/吨=4000元/吨;这就是说使用宁瑞牌高铬球ZQCr10实际钢球价格为4000元,磨耗的降低反映的价格是每吨降低6000-4000=2000元.

高韧性高铬铸铁衬板的研制与应用

2019-01-25 15:50:04

一、前 言     据统计,我国每年消耗的金属耐磨材料约300万吨以上,其中仅冶金矿山消耗的衬板就达10万吨左右。目前我国各类矿山磨机等选矿山用磨机等选矿设备中的衬板等易损件一般都采用ZGMn13高锰钢材质。这类易损件在使用时要承受一定的冲击和磨料磨损,因此其材质应具良好的抗磨性能和一定的冲击韧性。ZGMn13奥氏体高锰钢的冲击韧性很高(ak达200J/cm2),原始硬度不超过HB230,但在高的冲击负荷作用下,工作表面层能够产生硬化效应,其表面硬度可达HRC42-48,而中心仍保持优良的韧性。但如果服役时冲击能量不够,奥氏体高锰钢表面冲击硬化效应不能充分产生,高锰钢表面达不到高硬度,则工体很快磨损.同时高锰钢的屈服极限(δ0.2)较低(约为350Mpa左右),在使用中,尤其是使用前期工件易发生塑性变形。另外球磨机衬板与研磨介质(如磨球)之间还存在一个硬度匹配问题,研磨介质硬度一般应高于衬板硬度HRC3左右较宜,但目前很多厂矿使用的低铬铸铁、高铬铸铁磨球的硬度大大高于高锰钢材板硬度。高锰钢在低冲击负荷下的上述不足常常导致工件的韧性有余而耐磨性不够,磨损失效快,而且变形严重,致使工体寿命短。     Cr>11%的高铬白口铸铁的共晶碳化物为六方晶系的M7C3,(CrFe)7C3硬度为HRM501200-1800,比一般白口铸铁的共晶碳化物Fe3C3(HRV50840-1100)高,同时凝固时(CrFe)7C3 是孤立相,而奥氏体是连续相,因而韧性较普通白口铸铁大有改善,因此是搞磨粒磨损和抗切削磨损的首选材料。国外应用较多,主要用于中低冲击负荷工况条件的衬板、锤头、磨球、渣浆泵过流部件等大中型磨损件。国内外对高铬铸铁的磨损机制、断裂机制、断裂韧性(K1c值)、裂纹扩展机理进行了一系列的研究,结果表明高铬铸铁可通过调整碳化物的大小和形态、二次碳化物量及弥散度以及基体组织(马氏体、奥氏体、索氏体),从而调整性能、满足工作使用要求。近年来国内有关单位也开展了高铬铸铁衬板的研究,其耐磨性可达同工况下高锰钢的2倍以上。但这些材料的韧性仍嫌较低(10×10×55mm无缺口试样的冲击值≤7.3J/cm2)而且含钼、铜等合金元素,生产成本较高。因此这类高铬铸铁仍有待进一步改进和完善。     二、高铬铸铁的成分设计     1.碳和铬     碳和铬的主要作用是保证铸铁中碳化物数量和形态。随着C量提高,碳化物增多;随着Cr/C比的增加,共晶碳化物的形貌经历了由连续网状→片状→杆状连续程度减小的过程,共晶碳化物晶体类型经历由M3C→M3C+M7C3→M7C3的变化过程。有资料指出:当共晶碳化物不变,且Cr/C为6.6~7.1时,同铬铸铁的断裂纹扩展能力最强。根据这些原理,宜将C量定为3.1~3.6%,Cr量为20~25%。基体中的Cr还可以提高材料的淬透性。     2.镍     其作用是增加高铬铸铁的淬透性,抑制奥氏体基体向珠光体的转变,促进马氏体基的形成。     3.钨     其作用是细化晶粒,提高硬度,增加耐磨性。     4.高效稀土复合变质剂     其作用是脱氧和去硫,从而抑制夹杂物在晶界的偏聚,改善晶界状况;另外,由于稀土元素偏聚、吸附在碳化物择优长大的方向上,使碳化物的生长受到抑制,从而使其变得均匀、孤立,而其他变质元素可以形成弥散分布的碳、氮化合物,阻止晶粒长大,从而细化晶粒。稀土复合变质剂的以上作用不仅改善材料的显微组织,而且可使材料在硬度特别是冲击韧性明显提高。本高效稀土复合变质剂的加入量取0.2~0.5%为宜。[next]     三、高铬铸铁的组织和性能     1.铸态     组织:索氏体+共晶碳化物及条状块壮棒状碳化物。     硬度:HRC48.6,49.3,46.0,49.4,51.7。平均硬度:HRC49。     2.热处理态     经过“正火空冷+回火空冷”的热处理后,硬度平均为HRC60.5,金相组织为马氏体+共晶碳化物+条状块状棒状碳化物。     四、衬板铸件试制     1.熔炼工艺     熔炼在500kg酸性中频电炉中进行    (1)先往500kg酸性中频电炉中加入废钢和生铁熔清,再加入铬铁、钨铁、镍调整铁水成分。    (2)在出铁前5~10钟内先后加入锰铁和硅铁。    (3)在出铁前2分钟左右加入0.05%纯铝脱氧。    (4)铁水出炉温度控制在1460~1500℃左右。    (5)在包内冲入1.4kg高效稀土复合变质剂进行孕育处理.    (6)往包内撒入适量保温聚渣剂覆盖,并镇静5分钟左右,扒渣。    (7)铁水浇注温度控制在1360~1400℃左右。     2.造型制芯工艺     造型工艺采用有机酯水玻璃砂工艺     配料:下箱砂与芯砂:原砂(40/70目)100%+水玻璃5%(占原砂重)+有机酯12%(占水玻璃重)+EZK型溃散剂2.5%(占原砂重)。     上箱砂:原砂100%+水玻璃4.5%(占原砂重)+有机酯12%(占水玻璃重)不加溃散剂。     混砂工艺:原砂加溃散剂混1分钟→加有机酯混2~3分钟→加水玻璃混1~2分钟→出砂 型砂可使用时间:25~30分钟。     脱模时间:0.5~1.5小时。     涂料采用醇基锆英粉涂料,要求搅拌充分,均匀刷涂两次,占火快干。冒口采用漂珠保温套。试生产的铸件表面质量好,无铸造缺陷。     3.热处理工艺     铸件清理后,进行热处理。热处理在台车式电阻炉内进行,热处理工艺为“正火空冷+回火空冷”。铸件热处理后硬度平均为HRC60.5,冲击韧性高达8.J/cm2(10×10×55mm无缺口试样)。     五、装机试用     试生产的衬板装机运行试验在武钢金山店铁矿生产率为115T/h的ф3.6×4m湿式球磨机中进行.铁矿石莫氏硬度F=7-8。新型高铬铸铁衬板与高锰钢(ZGMn13)衬板同时间隔安装。试验从2001年7月4日开始,在使用5081小时,处理铁石606720吨后,新型低合金钢衬板与相同工况下的高锰钢衬板的质量变化情况对比。可知:高铬铸铁衬板的耐磨性是高锰钢(ZGMn13)衬板的2.6倍。     开机检查,未见衬板有裂纹。这表明:这种高铬铸铁衬板的韧性能达到磨机的使用要求。     六、结 语     新型高韧性高铬铸铁衬板(KmTBCr20NiWRe)不含价格昂贵的钼、铜、采用了适合我国资源特点的主效稀土复合变质剂和较多的铬,其硬度达到HRC60以上,冲击韧性达8J/cm2以上,耐磨性达到ZGMn13高锰衬板的2.6倍。

氧化铝空心球砖的应用

2018-12-28 09:57:29

氧化铝空心球砖主要用作1800℃以下的高温工业窑炉内衬,例如耐火材料、电子、陶瓷工业的高温窑炉内衬砖;高温热工设备的保温隔热层,例如石油化工工业气化炉、造气炉、炭黑工业反应炉、冶金工业感应电炉的隔热砖。在上述领域中应用可节能20%~30%。这种砖用作高温窑炉内衬,烘烤时升温速度不能太快,否则将产生裂纹,降低强度和使用寿命;因其显气孔率高,故不能用于接触熔渣的部位,否则将因熔渣的渗透而损坏。

昆钢球团生产线提高生球成球率的研究与应用

2019-01-24 17:45:41

酸性球团矿配加高碱度烧结矿是公认的比较合理的高炉炉料结构。为进一步优化高炉炉料结构,提高入炉品位,降低冶炼成本,替代昂贵的进口球团,昆明钢铁股份有限公司(以下简称昆钢)于2004年7月22日建成投产了一条120万t/a链蓖机-回转窑酸性氧化球团生产线。受原料条件、设计缺陷、设备故障、经验贫乏等影响,投产初期成球率仅达30%左右,严重制约了产量水平。为此,昆钢联合中南大学开展了大量的试验研究和现场调研工作,并先后组织开展了4个阶段的工艺改造和技术攻关,取得了明显成效,昆钢球团生产线的生球成球率提高到了60%以上,并顺利达产。     一、成球率低的原因分析     (一)单矿种造球试验研究     昆钢球团生产线设计用料结构为“30%大红山铁精矿+70%巴西MBR球团精粉”,但由于受外部资源和运输条件的限制,投产后大部分时间的实际用料结构为“25%-33%巴西MBR球团精粉+67%-75%省内混合精矿”,其中省内混合精矿的构成比较复杂,主要由大红山精矿、曼南坎精矿、易门铜精矿浮选厂的含铁尾矿,以及其他粗颗粒精矿经二次磨矿后的产品等几种原料构成。易门选厂浮选铜矿后的副产品受浮选药剂的影响,成球性较差;巴西MBR球团精粉粒度组成比较均匀、细粒级含量少,也属于难成球物料;其他省内精矿粒度均较粗,小于0.074mm粒级含量只有50%左右,成球性能也不理想。经中南大学烧结球团研究所造球试验测定,昆钢球团生产线所使用的几种物料的静态成球性指数均较低,属于弱成球性或无成球性物料,详见表1。 表1  昆钢球团生产线铁精矿静态成球性能铁精矿最大毛细水/%最大分子水/%毛细水迁移速率/(mm·min-1)K值巴西 铜尾 曼南坎 大红山 小红山 再磨 疆锋16.29 15.63 15.68 14.06 14.09 16.18 15.861.19 1.29 4.34 2.11 3.32 2.24 4.6610.40 2.61 4.05 2.82 1.94 3.58 8.220.08 0.09 0.38 0.18 0.31 0.16 0.42     (二)现场混合料造球试验研究     在实验室条件下进行造球试验,研究不同生产原料条件下的造球性能和提高生产成球率的技术措施。主要精矿样品有预配精矿(生产中没有经过高压辊磨的铁精矿,即预配料精矿)、辊磨精矿(生产中经过高压辊磨处理后的铁精矿)、强混精矿(生产中经强力混合机处理后的铁精矿,已经混合有一定量的膨润土)。造球试验结果见表2。 表2  混合料造球试验结果矿种试验条件试验结果膨润土用量/%造球水分/%造球时间/min落下强度/(次·0.5m-1)落下强度/(次·1m-1)抗压强度/(N·个-1)爆裂温度/℃预配精矿 辊磨精矿 强混精矿2.5 2.0 2.59.0 8.6 8.010 14 103.4 3.0 3.60.6 0.5 0.211.8 13.7 14.5437 535 418     研究表明,经过不同种类混合铁精矿的合理搭配以后,单种铁精矿造球性能的不足之处能够得到一定程度的弥补。预精矿和强混精矿的膨润土用量须达到2.5%以上时生球落下强度才能达到3.0次/0.5m以上;辊磨精矿的膨润土用量须达到2.0%以上时生球落下强度才能达到3.0次/0.5m以上。     (三)不同精矿预处理方式的造球试验研究     在相同原料条件下,预精矿分别经过高压辊磨、强力混合、润磨后的造球试验结果见表3。试验过程中膨润土的用量为2.0%,造球时间为10min。 表3  不同精矿预处理方式的造球试验比较试验条件试验结果膨润土种类膨润土用量/%造球水分/%造球时间/min落下强度/(次·0.5m-1)落下强度/(次·1m-1)抗压强度/(N·个-1)爆裂温度/℃预精 辊精 强混 预润KN2 KN2 KN2 KN22.0 2.0 2.0 2.08.8 9.6 9.4 8.610 10 10 102.4 3.3 4.4 9.70.3 0.6 0.7 1.910.3 11.0 10.6 12.2     铁精矿经过高压辊磨、强力混合、润磨后,生球的落下强度均会有不同程度的提高。相比较而言,采用润磨预处理方式对提高生球落下强度的作用较好,但会对生球的爆裂温度产生一定影响。     (四)生产工艺流程考查     昆钢球团生产线的成球率按单位时间内的球团成品矿量除以球盘投料量计,国内其他企业一般按球盘出球量除以球盘投料量计,两者大约相差30个百分点。因此,球团成球率不但与原料的物理、化学性质、准备方法、物料的表面性质和亲水性、造球设备及工艺参数、生球质量等密切有关,而且与生球的转运次数、转运高度、链蓖机-回转窑热工制度等同样关系密切。在试验研究的基础上,昆钢和中南大学又组织专人重点考查了造球机→链蓖机转运过程中的生球粒度、强度的变化,以及预热球、焙烧球质量。根据考查结果,得出导致昆钢球团生产线成球率较低的主要原因有:①铁精矿成球性能差(如巴西矿、铜尾精等),导致造球过程中混合料成球、长大困难;②造球水分过高(10.5%),导致造球过程中球团发生兼并长大,使生球落下强度、抗压强度、爆裂温度较低;③造球机内刮刀位置、加水位置与加水方式不当,导致球盘内球团分级不明显;④生产工艺中生球的转运次数多、转运点落差大,导致强度本来不佳的合格生球在运输过程中被破碎;⑤链蓖机操作参数不合理,抽风干燥I、Ⅱ的风温、风速过高,料层透气性差造成干燥过程中的生球爆裂量大。     二、提高生球成球率的生产实践     (一)优化原料结构     由于原料供应情况的变化,对球团原料结构先后进行了多次调整,详见表4。 表4  球团用料结构对比%序号巴西大红山优精曼南坎罗精1 2 3 433.65 24.58 26.32 5.3532.21 32.16 26.60 81.5434.14 32.22 21.25 5.75  11.04 25.83 6.22      1.14     单种铁精矿的造球性能一般不是最理想的,必须经过配矿,使原料结构获得优化。根据昆钢铁矿资源造球性能、焙烧性能的研究结果,在生产实践中对铁精矿的配比进行了调整。第1阶段的用料结构基本上是采用了巴西、大红山和优精各三分之一的用料模式;第2阶段的用料结构中逐步增加了试验造球效果较好的省内曼南坎铁精矿用量,总用料种类达到了4种;第3阶段进一步增加了省内曼南坎铁精矿用量,适当降低了大红山和优精矿的配比;第4阶段的主要特点是提升自产大红山矿的用量,逐步停止昂贵的巴西铁精矿的使用,省内自产精矿的使用量达到了90%~100%,总用料种类一度达到创纪录的5种。     除了原料结构发生变化以外,省内铁精矿的质量也逐步得到改善,球团用铁精矿主要物化性质如表5所示。 表5  球团用精矿的物化性质%品种序号ωTFeωSiO2ωH2O<0.074mm粒级含量<0.045mm粒级含量大红山      优  精      巴  西      曼南坎      1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 463.18 63.76 64.49 62.85 60.89 61.54 60.12 62.20 66.79 67.40 67.14 67.13 61.60 61.60 61.11 59.507.81 7.28 5.90 7.23 7.39 7.78 7.63 7.72 1.45 1.55 1.81 1.80 5.64 8.58 7.10 7.207.56 7.57 8.84 9.03 9.99 9.67 9.40 9.52 6.97 8.35 8.46 9.10 9.30 9.20 9.30 9.6064.01 77.15 89.39 90.42 84.36 92.10 85.81 88.60 88.40 88.36 85.39 84.68 71.80 71.80 75.50 76.40      87.80        60.75 60.39 59.12 58.12  57.40 58.90 60.40     (二)降低生球转运冲击     1、降生球转运落差。利用检修停机先后对生球转运胶带机进行了多次降落差改造:D101皮带头轮降低约50mm,并增加了溜料板降低生球跌落速度D102皮带头轮降低约100mm; D103皮带头轮降低约100mm;通过减小摆式布料皮带头轮直径降低落差约200mm;D102至D103、宽皮带至小球辊筛、小球辊筛至链蓖机等落点增加了溜料板。     2、降胶带机转速。降低皮带转速,可以改变生球抛落轨迹,降低抛落速度,减小生球跌落冲击力,从而保护生球减少破裂。先后把D101B~H等胶带电机(1450r/min )更换成低转速电机(960r/min),皮带转速从1.2 m/s降至0.8m/s。     3、胶带机托辊加密。对D103皮带上托辊进行了加密,每两组托辊之间增加一组托辊,相当于托辊密度增加了1倍。托辊增加后,生球在皮带上形成的堆积更稳定,减少了生球之间的相对运动,从而降低了生球破坏量,提高了成球率。     4、定期清筛制度。为提高辊式筛分机的筛分效率,保证合格生球不进入返球中,制定了相关的操作维护制度。一是要求造球工适时清理筛辊间的积料,保持辊子间隙畅通,避免合格生球从大球辊筛进入大球中或粉末从小球辊筛进入链蓖机;二是定期检查辊筛间隙变化程度,发现因辊子磨损严重或辊子轴承座位移引起间隙变大则视情况进行调整或更换辊子。     (三)优化造球工艺制度     1、倾角与转速调整。造球盘的倾角和转速直接影响混合料在盘内的运行轨迹和停留时间,不同性质的原料适宜的转速和倾角也不同。昆钢球团造球盘的转速是通过更换不同直径的传动皮带轮调整的,投产初期仅能选择4种转速:7.0、7.5、8.0、8.5r/min。通过生产实践,确定7.5r/min为适宜值。然后通过调整倾角来与转速匹配。4个阶段的生产实践证明,造球盘内生球粒度周期性地变大变小时就必须调整倾角,改变混合料在盘内的运行轨迹和成球时间,使物料在母球区、长球区的分配更加合理,稳定生球粒度和出球量。尽管原料变化频繁、变化幅度大,通过调整倾角都能避免粉末出盘、造出合格生球,稳步提高成球率。     2、刮刀结构及位置调整。针对造球机存在的盘面运转不平稳、盘底粗糙且分台、电动边刮刀磨损严重且所在位置不利于物料在球盘内合理分区等问题,将电动底刮刀改用耐磨陶瓷刀头并增大与盘面的接触面积。另外由于旋转边刮刀安装位置不太合理(钟表的1:30左右位置),起不到分流和导流的作用,研究后取消了旋转边刮刀,在圆盘正上方位置增加固定边刮刀,刮刀与盘边角度可调,盘内物料运行轨迹和分布更加合理了,母球区、长球区物料的分配也更适宜,球盘出粉明显减少、生球量和生球质量有明显提高。     3、球盘边高调整。昆钢氧化球团生产线投产初期,受原料条件及高压辊磨机效果差的影响,混合料粒度及粒度组成较差,其小于0.074mm粒级和小于0.045mm粒级的含量仅达70%和40%。为延长混合料成球时间,提高成球率,于2005年将造球盘边高从600mm增至700mm。改造后,出盘粉末明显减少,生球强度明显提高。     4、加水管形状及位置调整。实际生产中,造球盘的倾角、转速、边高及刮刀是相对固定的,改变加水管形状及加水位置成为改善生球质量、提高成球率的主要手段。通过考察学习,试验不同长度、不同管径、不同出水孔径、不同出水孔密度的加水管,试验用三通管把压缩空气和水混合形成雾化水加入造球盘,试验把几个加水管放在不同位置组合等,取得了一些宝贵的实践经验。但结果表明,不同配矿方案,不同原料条件都需要适当调整加水管位置甚至更换不同形状的加水管。为方便调整,目前备有3种以上不同形状的加水管,且加水管位置未固定。     5、加料方式调整。通过长期观察和试验,在向球盘输送物料的拖料秤头部增加松料装置,同时降低拖料秤上物料的堆高,使物料呈松散状布到造球盘内,一定程度上实现由线布料向面布料的调整,增大了新料与母球的接触面积,进一步提高了成球速度。     (四)热工制度的优化     根据生产情况,对热工制度进行优化,具体调整情况如表6所示。 表6  球团生产热工制度的调整序号鼓干段温度/℃抽干I段温度/℃抽干Ⅱ段温度/℃预热段/℃窑头/℃1 2 3 4299.83 334.48 348.09 358.33349.20 366.10 358.06 359.02594.90 580.55 585.72 579.20974.90 945.84 961.05 923.321017.60 1147.68 1067.90 932.46     从第2阶段开始逐步降低了抽风干燥I、ll段的温度水平,第4阶段又适当下调了预热段和窑头的温度水平。     (五)加强原料的预处理     为了充分发挥高压辊磨对原料预处理的作用,降低高压辊磨机进料量和进料水分,消除膨润土和预热球对高压辊磨机的影响,在第2阶段对返球系统进行了改造。改造后,返球和粉尘不再进入高压辊磨机,其进料量降至200t/h左右,进料水分降至8.5%~9.0%,膨润土和预热球对高压辊磨机的影响也随之消除。同年请德国专家进行现场调试,辊磨机工作压力和工作电流分别提高至约60×105 Pa和400A,达到额定参数。改造和调试完成后,辊磨效果及混合料成球性明显提高,精矿小于0.074mm粒级和小于0.045mm粒级的质量分数可提高5%~8%,成球率提高约5%。     (六)其他工艺参数的优化     除了对原料结构、热工制度进行优化外,还对其他一些工艺参数进行调整,具体情况详见表7。 表7  过程参数调整情况序号混合料过程参数生球链篦机料高/mm作业率/%成球率/%H2O/%<0.074mm粒级含量/%H2O/%落下/(次·个-1)1 2 3 48.94 9.07 8.93 8.6079.01 83.57 86.42 94.0610.50 10.02 9.91 9.918 10 9 9200 161 161 16161.04 74.80 73.55 88.6434.32 50.58 57.16 66.32     从表7可以看出,由于原料结构的调整,以及省内精矿细度的提高,混合料中小于0.074mm粒级的含量明显增加。生球水分也逐步降低,为提高生球质量以及后续工序的优化提供了条件。另外,考虑到生球水分偏大、链蓖机鼓风干燥温度偏高、料层透气性不理想等实际情况,2005年5月份球团利用检修,将链蓖机侧板高度从200mm降低到160mm。     (七)实施效果     昆钢120万t/a氧化球团生产线各个阶段成球率的变化情况详见图1。从图1中可以看出,由于试验研究充分、原因分析准确、整改措施有力,昆钢120万t/a氧化球团生产线的实际成球率从投产初期的34.32%,提高到了第4阶段的66.32%,提高了32个百分点,提高幅度为93.24%。    三、结论     现场工艺考查以及试验研究结果表明,造成昆钢120万t/a氧化球团生产线投产初期成球率偏低的主要原因是原料结构不合理、单种铁料造球性能差、造球工艺制度不尽合理、生球转运落差过大,以及预热焙烧制度欠优化等,通过4个阶段的技术改造和生产实践,这些问题绝大部分得到了整改落实。由于试验研究充分、原因分析准确、整改措施有力,昆钢120万t/a氧化球团生产线的实际成球率从投产初期的34.32%提高到了66.32%,平均提高了32个百分点,提高幅度达到93.24%。

球磨铸铁标准

2019-03-18 08:36:58

Q450铁素体球墨铸铁 0~100℃线胀系数α1:11.2×10^(-6)/K 0~200℃线胀系数α1:12.2×10^(-6)/K 0~500℃线胀系数α1:13.5×10^(-6)/K参考资料:球墨铸铁 GB/T 1348-1988球磨铸铁标准①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。 ②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。 ③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。 2.优质碳素结构钢 ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。 ②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。 ③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。 3.碳素工具钢 ①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。 ②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。 ③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。 ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。 4.易切削钢 ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。 ②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。 ③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。 5.合金结构钢 ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。 ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。 ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。 钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。 ④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。 ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。 6.低合金高强度钢 ①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。 ②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“ 16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。 7.弹簧钢 弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结钢相同。

铁精矿的成球机理---精矿粉的成球

2019-01-25 15:49:24

(一)精矿粉成球的机理    颗粒极细的精矿粉,被水润湿到合适的程度,在外力的作用下,会聚集成为一定大小的球。成球过程大致可分为三个步骤:精矿粉成核是成球的第一步。矿粉颗粒被水润湿,首先在其表面形成薄膜水,见图1(a);若进一步润湿,并且被润湿的颗粒有机会相接触,在触点处形成毛细水,靠毛细管的作用力,使两个或较多的颗粒连系起来,形成小球,见图1(b)和(c),继续增加水,以并在机械力的作用下,小球内部颗粒重新排列,进一步密集,形成比较坚实稳定的小球,见图1(d),一般称之为母球。母球的形成过程,即精矿粉的成核过程。母球仍然是多孔的,它内部包含有固体、液体和气体三个相,它的稳定性取决于矿粉的粒度和粒度组成,以及颗粒的形状和亲水性。    生球长大,是成球的第二步。母球在滚动过程中,彼此碰撞,使得内部颗粒之间毛细管形状发生变化,颗粒排列密集,毛细管收缩,蜂窝状毛细水变为饱和毛细水,一部分水被挤到母球表面上来,这时母球可以三种机理长大。母球水分较高,而且塑性较好,它们互相结合在一起,使生球迅速长大,见图2(a)。被称做聚结机理;在工业生产中如果将一大批湿料倾入造球机中,或者精矿粉粒度极细,亲水性极强,母球多靠聚结机理长大,在生产中将湿料均匀不断地加进造球机,表面含水较高的母球,在滚动中遇到矿粉,便将矿粉粘在表层,小球互相碰撞,将新粘上的一层湿矿粉压紧,毛细管中的水,被挤到表面上来,又可粘结新的一层矿粉,如果水分不足,可以向小球表面洒水,如此返复,使母球长大,见图2(b),被称做成层机理;此外小球在造球机中运动,总有少数球由于强度不够,水分较低等原因,发生破损及开裂,产生的碎片,粘附在另一个球上,见图2(c),被称做磨剥转移机理。总之由细粒精矿到生成母球,再到具有一定尺寸的生球,其成长机理,不外以上三种。至于以哪一种机理为主,则取决于原料的性质和造球工艺条件。    当母球长大到要求的尺寸,应当停止补充加水润湿,使生球在造球机内滚动一定时间,由于相互碰撞的结果,使生球内部颗粒排列得更加紧密,为成球的第三步。生球滚动过程中机械力的作用会使内部颗粒发生选择性的按最大接触面排列,颗粒相互靠近,毛细管直径缩小,甚至可以达到颗粒表面薄膜水层相互连接。在这种情况下,颗粒之间的分子作用力,毛细管作用力以及摩擦阻力综合作用,使生球具有很高的机械强度。以上所述生球成长的三个步骤,在生产中实际同时发生于同一造球机中。[next]   (二)影响精矿成球的因素    影响精矿成球的因素很多,概括起来,可分为两类,一是原料的自然性质,二是造球工艺条件。    (1)原料的自然性质。造球原料的自然性质中,以颗粒表面的亲水性、颗粒形状,对其成球性影响最大。颗粒表面亲水性愈高,固相与液相界面的接触角愈小,颗粒容易被水润湿,薄膜水和毛细水含量高,毛细水的迁移速度也高,从而成球性好。根据测定的结果,铁矿粉和造球常用的添加剂的最大分子水和毛细水的含量。    细磨物料的成球性可以用成球性指数表示,见公式(1)    式中  Wƒ———最大分子水含量,%;          Wm———毛细水含最,%。    K=0.20~0.35  物料属弱成球性,    K=0.35~0.60  物料属中成球性,    K=0.60~0.80  物料属良成球性,    K>0。80      物料属优成球性。    铁矿粉的成球性以褐铁矿最好,磁铁矿最差。除它们的亲水性不同外,颗粒的形状也有关系,如褐铁矿颗粒呈针状、片状,比表面积大,而且疏松多孔,所以其湿容量大,成球性好。   (2)原料的粒度与粒度组成。原料的粒度和粒度组成,对于其成球性影响很大。粒度小,比表面积大,成球性好。原料具有合适的粒度组成,可使颗粒排列紧密,毛细管平均直径缩小,颗粒之间的结合力增大。各种原料都有其适宜的造球粒度,例如造球用的磁铁矿,其粒度上限不应大于0.2mm,而-200网目的粒级应占80%以上。国外有些球团矿厂,为了使原料的粒度达到要求,对铁精矿再度磨细。    原料中微细粒级(-0.01mm)的含量,对其成球性有重要影响,它填充在较大颗粒之间的空隙中,使颗粒之间的毛细管直径缩小。而且增加颗粒问的靡擦阻力。当然并非粒度愈细愈好,因为磨矿耗费大量电能,过细会导致生产成本升高。况且粒度愈细,毛细管直径愈小,水在颗粒间的迁移速度下降,从而使成球速度降低。    (3)原料的水份。原料含水份多少,对于成球影响很大。对于不同的原料,生球有不同的适宜水份。例如用磁铁矿精矿造成的生球,一般含水份8~10%,此时生球的成球率高,强度也好。在正常生产条件下,经常维持原料含水份略低于生球的适宜水份,为造球时补加水份留有余地。    若原料含水过低,虽然在造球时可以洒水补充,但成球速度慢,生产率降低,而且往往由于洒水不均匀,使生球脆弱。    原料含水过高,给造球带来极大困难,使生球粒度不均匀,互相粘结、形成大块。在这种情况下,必须将原料预先干烘,降低其中水份。    造球时,原料适宜水份波动范围因原料的不同而异。例如磁铁矿精矿造球,对于水份的波动最为敏感,所以对于不同的原料,适宜的水份应当用实验方法确定。[next]    (4)添加物的影响。在造球原料中配加某些添加物,可以改善物料的成球性。常用的添加剂有皂土、消石灰、石灰石等。它们的亲水性和成球性指数,均优于铁矿粉。    皂土是造球常用的添加剂。它能改善精矿粉的成球性,提高生球的强度,更重要的是它能提高生球的爆裂温度。一般球团矿配料中加0.6~1.2%皂土,便有明显的作用。    皂土又名膨润土,它的主要矿物是蒙脱石,其化学结构式为:Al2(Si4O10)(OH)2,含Al2O328.3%、SiO266.7%,属于羟基组分的H2O5%.蒙脱石是一种呈层状结构的铝硅酸盐,由硅氧四面体和铝氧八面体平行链结,组成单位晶胞,见图3垂直叠置,呈层状结构。    蒙脱石晶体内部常发生不等价阳离子的同晶置换。在硅氧四面体中,Si+4可以被Al+3代替,在铝氧八面体中Al+3可被Fe+2、Mg+2置换,因而使结构带有负电荷。    蒙脱石常带负电荷,它能够吸附阳离子,自然界中常被它吸附的有Ca+2、Mg+2、Na+和K+等。吸附Ca+2为主的称做钙基膨润土,吸附Na+为主的叫做钠基膨润土。蒙脱石吸附的这些阳离子,可以按以下的原则相互交换。    介质中浓度高的阳离子,可以交换浓度低的阳离子;    介质浓度相同时,高价阳离子能交换低价阳离子;    介质浓度以及阳离子价相同时,离子半径大者,能交换半径小者。    基于上述原则,在实际生产中,可以根据需要,将膨润土改型。例如可以使钙基膨润土改为钠基膨润土。    蒙脱石有很强的吸水能力。除了象一般固态矿物表面吸附水分子以外,还有大量的层间内表面吸附水。钙基膨润土随着吸水量增加,晶层间距扩大,但达到21.4Ao便不能再增加,钠基膨润土可以继续吸水膨胀,甚至呈分离状态,所以钠基膨润土在造球中的作用更为明显。    消石灰是生产熔剂性球团矿时常用的添加剂,其化学分子式为Ca(OH)2.。它由生石灰(CaO为主)遇水消化而生成,比表面积大。消石灰的颗粒表面带负电荷,而水分子有偶极性,所以它可以吸附水分子,周围仍呈负电性。它有很强的亲水性和天然的粘结力,从而改善物料的成球性。不过消石灰的比重小,配加量不宜过多,否则按体积计,它在物料中占的比例过大,使毛细水迁移速度降低,影响成球速度。此外在大规模工业生产中,难以做到生石灰消化充分同时又保持其水份稳定而不结成大块,故多改用石灰石粉。    石灰石粉的主要成分为CaCO3。细磨石灰石粉的亲水性和粘结力虽然不及消石灰,但是它的颗粒表面粗糙,亲水性较磁铁矿粉好,所以配料中加入细磨的石灰石粉,对于造球性的改善有帮助。    近几年来世界各国都开始研究有机添加剂,用以代替皂土。因为皂土虽然能有效地改善物料的成球性,但是含SiO2高达60%以上,会降低球团矿的含铁品位,增加冶炼时的渣量,此外皂土还带来高炉最不希望的碱金属。目前已用于工业生产的有机添加剂为荷兰公司制造的佩利多(PERIDUR)XC-3,只要配加0.5%,便可显示出效果。经济效果与加皂土相似,但它不会带来SiO2,而这一点对于生产直接还原用的球团矿非常重要。[next]    (5)造球工艺的影响。造球工艺对成球的影响可以概括为设备与操作两方面。    在造球设备方面,包括造球机的转速、倾斜角度、造球盘的边高等。西欧和我国的球团矿厂常用圆盘造球机。圆盘的直径大小不等,但倾斜角度一般在45°~50°之间。倾角固定时,造球盘的速度可在一定范围内调节,以造球盘的周边切线速度计,经常保持在1.0~2.0m/sec之间。周速过小,物料上升不到圆盘韵上部区域,一方面造球盘的面积得不到充分利用,另一方面生球在盘内滚动获得的位能低,因而滚动时动能小,球与球相互碰撞的机械作用力小,因而成球慢,生球的强度低。若周速过大,由于离心力作用,物料抛向边缘,跟随造球盘旋转,中心出现无料区,滚动成球的作用受到破坏,甚至无法成球。造球盘的倾角较大,要求较高的圆周速度,使盘内物料滚动次数增加,有利于提高生球的产量和增加它的强度。    造球盘的边高与其直径有关,直径5.5米的大型造球盘边高600~650毫米,边高影响造球盘的充填率,造球机的边高大,倾角小,在给料不变的条件下,物料在造球盘中停留时间长,有利于提高生球的强度。    刮料板的位置也很重要,它将粘在造球盘上的物料刮下,保持适当的底料厚度,避免粘料过多,加重驱动马达的负荷。此外刮板还起疏导料流的作用,使成核区和长大区分开,以便于控制生球的成长。    在工艺操作方面,影响成球的因素有:加水和加料的方法、造球时间控制等。正常情况下,造球物料的水份应控制在略低于适宜造球的水份,造球时补加少量水,以控制母球的形成和生球长大。补加水的大部分以滴状加在成核区,以形成母球,少部分以雾状喷淋在生球成长区,帮助母球迅速长大。    加料的方式也必须兼顾生成母球和母球长大,要防止形成过多的母球。在保证生球达到要求尺寸的前提下,应使母球的生成速度与生球的长大速度达到平衡。    滚动成球的时间,与对球团矿粒度的要求,以及原料成球的难易有关。球团矿的粒度大,要较长的造球时间;原料成球性差,造球时间也会延长。一般的规律是:延长造球时间,有利于提高生球的强度,特别对于粒度很细的原料,更须要较长的造球时间,才能使生球具有更高的强度。   (三)生球品质的控制    生球不是最终产品,但是它的品质,在很大程度上决定了下一步焙烧工序能否顺利进行,以及成品球团矿的品质。对生球品质的基本要求是:粒度合适而且均匀,机械强度高,在进入下步工序前,不应破裂,热稳定性好。    生球的粒度直接决定成品球团矿的尺寸,而成品球团矿的粒度,受高炉冶炼过程约束。过去球团矿的粒度较大,近几年来,为了改善高炉内的还原过程,球团矿的粒度大多在9~12毫米范围之内。生球焙烧过程中,会发生体积收缩,但生球的粒度也不能太大。此外生球的粒度愈小,造球机的生产率愈高。    生球从造球机出来,经过皮带输送机,到达焙烧设备。在焙烧设备中球团堆成一定厚度的床层。生球要有足够的抗压和抗落下冲击的强度。必须经过抗压和落下试验。    抗压强度的测定:通常取10~20个生球,用弹簧称或天平,测定其压裂的公斤数,并取其平均值及标准偏差。    抗冲击强度的测定:取生球10个,自0.5米高处自由落在钢板或橡胶板上,返复跌落,直至裂纹或溃破。累计每个球的不破落下次数,取平均值及标准偏差。    利用球团开始爆裂的温度表示生球的热稳定性。一般不应低于300℃。因为生球含水份甚高,焙烧前须经烘干,如果烘干时发生爆裂,则不仅损失了球团矿,而且影响下步焙烧工序的顺利进行。测定生球爆裂温度的办法有静态和动态两种。所谓静态,即在没有热气流条件下测定。动态即以指定温度的热气流,以一定流速通过生球,视其开始发生爆裂的温度。显然后者更接近实际,但测出的结果一般均低于前者。    生球的爆裂温度高,表明可以用较高温度的热气流烘干生球,从而使设备可以达到更高的生产率。    生球的水分测定:一般取一定数量的生球试样,用烘干法测定其水分。水分的适宜与稳定,代表造球操作的水平,而且只有水分适宜和稳定,生球的品质才有保证。

烧结锰矿、冷压球团在锰硅合金生产中的应用

2019-01-24 09:36:33

国外的铁合金厂对进炉原料的预备工作非常重视,进炉前需要对原料进行破碎、筛分;粒度小于6mm的粉料需要进行烧结,冶炼操纵中倾向于搭配20%~55%烧结矿,改善炉料的透气性,以取得较好的技术经济指标。我国铁合金生产厂对组织精料进炉也日益重视。1987年湖南铁合金厂建成24m2的烧结机,为锰硅合金电炉提供熔剂型烧结矿。1994年遵义铁合金厂又成功生产出团粒烧结锰矿。粒度小于6mm的粉锰矿也可以采用制成冷粘结球团或冷压球团的方法进行处理;冷粘结或冷压球团方法处理粉锰矿是一种投资省、见效快的方法。日本钢管株式会社和新泻厂采用锰矿粉、铁矿粉、焦粉和锰铁渣按锰硅合金生产所需的原料比例配制复合冷压球转告阵硅合金的生产试验,获得了节电243kW•h/t、节焦23kg/t、锰金属回收率进步1.2%的效果。1983年8月某厂在9000kV•A锰硅合金封闭炉上进行了配加30%的冷压球团的生产试验,结果表明,炉况稳定,吃料快,透气性好,不翻渣,不刺火,煤气回收正常,各项技术指标都得到了改善。对粉锰矿进行预处理,不仅仅是为了充分利用锰矿资源,扩大粉矿的利用率,更重要的还在于改善炉料的透气性,控制原料的粒度构成,减少产品成分的波动,进步炉料电阻率,使炉况和操纵工艺相对稳定,以便把成熟、固定的工艺参数编进程序,进而采用电子计算机控制整个冶炼过程,终极达到进步劳动生产率、改善操纵条件和节约能源的目的。

氧化铝空心球

2017-06-06 17:50:09

氧化铝空心球是一种新型的高温隔热材料,它是用工业氧化铝在电炉中熔炼吹制而成的,晶型为a-Al2O3微晶体。以氧化铝空心球为主体,可制成各种形状制品,最高使用温度1800℃,制品机械强度高,为一般轻质制品的数倍,而体积密度仅为刚玉制品的二分之一。在石化工业气化炉、炭黑工业反应炉、冶金工业感应电炉等高温、超高温窑炉上得到广泛应用,取得了十分满意的节能效果。   氧化铝空心球及其制品是一种耐高温、节能优异的轻质耐火材料,在各种气氛下使用都非常稳定。特别是于在1800℃的高温窑炉上应用。空心球可用于做高温、超高温隔热填料,高温耐火混凝土轻质集料,高温浇注料等。空心球砖可用于高温节能( >30%)倒焰窑、梭式窑、钼丝炉、钨棒炉、感应炉、氮化炉等。对于减轻炉体重量,改造结构、节约材料、节省能源,均会取得明显效果。